由于液化天然气储存站无法修复,无法确定泄漏的具体位置是内罐、上下液管或焊缝,无法复制储存站的实际充电过程,因此泄漏原因的分析主要根据以下客观事实和推理来确定。
首先,泄漏发生在储站长期停用(约10个月)后再次充装液化天然气后。停用期间,储罐的真空度和天然气压力没有异常变化。也就是说,储站充装液化天然气对储罐有影响,导致泄漏。压力容器制造缺陷造成的泄漏无法在这里建立,因为国家对
低温储罐的制造标准要求很高,出厂前要经过非常严格的检查和检测。对于标准规范允许的微小缺陷、焊接部位、弯管等应力集中部位,如压力、温度、介质等无外界诱发条件的变化,缺陷处于相对“稳定状态”,不会扩大。
其次,分析储罐充装液化天然气对储罐的影响。这里不考虑液化天然气对罐体的腐蚀或其他影响;储罐上两个0.59MPa安全阀可保证不发生超压事故,储罐DCS系统和检查记录不记录储罐压力的异常波动,也可消除压力变化的影响因素;所以只有-162℃(实际情况)低温液化天然气可能对罐体产生重大影响。停用8个月的低温储罐,内罐温度已达到常温状态。如果液化天然气突然进入,肯定会造成不良后果,即“急冷”。预冷的目的是使内罐整体冷却缓慢,避免急冷引起材料局部冷缩引起的内应力,导致材料开裂。
最后,找出LNG是如何进入储罐的。槽车通过充装母管到1、2号罐充装时,压力约为0.6MPa,储罐的气压为0.2MPa,储罐与充装母管之间存在压差;此外,据储站操作人员介绍,当时储罐上下液管只有一个阀门关闭。如果当时上下液管“关闭”阀门存在以下问题,LNG液体可以进入储罐,a.内漏;b.未关严;c.未关闭;d.误操作开启;e.冷缩引起的内部泄漏。从实际后果来看,阀门泄漏的液化天然气不应少量,少量液化天然气进入罐内会迅速蒸发。只有进入罐内的液化天然气达到急冷条件,才会产生这种后果。从储罐压降来看,泄漏点较小,接管或接管焊接部位的泄漏点可能性较大。